艦船尤其是潛艇的振動和噪聲問題是影響其水下隱蔽性的關鍵因素,而隱蔽性又是艦船生命力和戰斗力的核心之一。艦船尤其是潛艇航行時,其水下輻射噪聲主要由機械噪聲、螺旋槳噪聲與水動力噪聲組成。當潛艇在低速靜音航行時,機械噪聲主要由安裝在艦船上的一系列動力及輔機設備工作時產生,機電設備的振動通過彈性安裝結構、管路流體以及空氣噪聲傳遞到水交界的艇體結構,艇體表面振動產生輻射形成水下噪聲。因此,直接降低機械設備的振動噪聲,控制振動噪聲產生的源頭,是降低由設備機械噪聲而引起的艦船水下輻射噪聲的直接有效方法。
均衡泵是艦船操縱控制系統中的關鍵動力設備,主要用于浮力調整、應急疏水、消防和蓄電池組冷卻供水等。隨著潛艇隱身性要求的日益提高,低振動低噪聲均衡泵研究已迫在眉睫。
1.泵體結構
泵體是過流的主要零件,如圖1所示,里面安裝導葉、葉輪,外面接電動機、進出口管路(見圖2),是低振動低噪聲泵的骨架,故必須嚴格保證泵體加工尺艇體結構,艇體表面振動產生輻射形成水下噪聲。因此,直接降低機械設備的振動噪聲,控制振動噪聲產生的源頭,是降低由設備機械噪聲而引起的艦船水下輻射噪聲的直接有效方法。
圖1 低振動低噪聲泵裝配示意圖
圖2 泵體立體圖 (1.下法蘭 2.入口法蘭 3.泵腳4.上法蘭 5.出口法蘭)
2.原加工工藝路線對泵體變形的影響
原加工工藝路線: ① 鑄造成型,并去應力處理。②立體劃線各加工面。③卡上法蘭,粗加工下法蘭端面及內孔,各面各留1mm加工余量。④調頭,卡下法蘭找正,粗加工上法蘭端面及內孔,各面各留1mm加工余量。⑤鏜床加工泵腳面到位。⑥銑床加工入口法蘭面、出口法蘭面,兩面各留1mm加工余量。⑦劃鉆各面孔。⑧水壓檢驗泵體。⑨精加工上法蘭及內腔各面各孔。⑩精加工下法蘭及內腔各面各孔。精加工入口法蘭面、出口法蘭面。
加工完成后,在三坐標測量機上對泵體整體進行測量,以關鍵的第一裝配面——上法蘭的端面和內孔作為測量基準,其中僅有一個重要指標合格,其余均超差,尤其是下法蘭指標嚴重超差。
3.原因分析
(1)對下法蘭內孔進行測量,分析超差位置。由實測值分析,橢圓最大處為泵腳中間位置,測量值為+0.13mm,橢圓最小處為最大處垂直位置,測量值為-0.06mm,變形最小處為出口法蘭位置, 測量值為+0.035mm。
原因分析:從測量值直觀上分析,直徑變大的地方是泵腳中心直徑處,泵腳相當于大筋板,直徑變小最大處是沒有大筋板的地方,直徑變化最小的地方是出口法蘭處,出口法蘭是鑄件厚大處。
(2)對超差最大的下法蘭內孔橢圓進行分析。從下法蘭內孔實測尺寸和位置分析,初步判斷產生變形的原因是加工殘余應力的作用。殘余應力對構件變形的影響主要包括兩個方面:一是零件抵抗動靜載荷的變形能力;二是載荷卸載后變形的恢復能力。在切削加工的過程中,隨著被切削材料的去除,切削層中的殘余應力被逐漸釋放,零件自身的剛度也發生了變化,原始的自平衡狀態破壞,零件只有通過變形來達到新的平衡狀態,這是殘余應力對切削加工變形影響的基本原理。不同切削參數產生的殘余應力對加工變形會產生影響,切削深度越大,殘余應力引起的變形量變化越慢;進給量越大,殘余應力導致的變形越大。
從下法蘭的內孔變形位置,結合殘余應力的特點, 在厚大部位變形較小,稍薄壁處變形較大。通過以上分析,泵體的入口法蘭、出口法蘭、泵腳不是對稱布置,導致在加工中有殘余應力,是產生變形的主要原因。
4.改進后的加工工藝路線
通過以上原因分析, 對加工工藝進行改進,一是增加主孔的粗加工次數,減小每次切削深度和進給量,使加工變形多次釋放,減小殘余應力引起的變形;二是增加加工應力釋放時間,粗加工完放置時間加長,充分釋放粗加工產生的殘余應力,減小最終加工對主孔的變形影響。
最終形成加工工藝為: 1.鑄造成型,并去應力處理。2.立體劃線各加工面。3.卡上法蘭,粗加工下法蘭端面及內孔,粗加工時減小每次的切削深度和進給量,各面各留2mm加工余量。4.調頭,卡下法蘭找正,粗加工上法蘭端面及內孔,各面各留2mm加工余量。5.鏜床加工泵腳面,留2mm加工量。6.銑床加工入口法蘭面、出口法蘭面,兩面各留2mm加工余量。7.劃鉆各面孔,注意深度。8.水壓檢驗泵體。9.放置24h,釋放加工應力。10.加工下法蘭及內腔各面各孔,加工各面各留1mm加工余量,1mm加工余量分2次切削,進一步減小切削深度和進給量。11.做胎具,將下法蘭上到胎具上,加工上法蘭及內腔各面各孔,各面各留1mm加工余量,按10mm的切削孔深度和進給量加工。12.精加工入口法蘭面、出口法蘭面,2mm加工余量分3次切削,減小切削深度和進給量。13.再次放置24h。14.精加工下法蘭及內腔各面各孔,1mm加工余量分2次切削。15.上胎具,精加工上法蘭及內腔各面各孔,1mm加工余量分2次切削。
加工完畢后, 在三坐標測量機上進行測量,實測值均能達到圖樣要求的指標。將泵體組裝在整機上,在轉子上對下法蘭內孔止口打表,跳動在0.02mm以內,完全達到技術要求。對整機振動指標進行檢測,測量值如表1所示,低頻、高頻均能達到技術指標要求。
表1 整機振動測量值
5.結語
通過對均衡泵泵體原始加工工藝路線進行分析,確定問題產生的主要原因,進一步優化泵體加工路線,使得泵體最終加工后符合圖樣要求,從而滿足整機裝配要求,達到了整機減振降噪的目標。
入駐:2024-02-26
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入駐:2024-02-22
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舉辦:2025-05-09 至 2025-05-12
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